目前火電廠(chǎng)煙氣脫硫的pH測量?jì)x表多使用直讀式在線(xiàn)表,由復合電極和溫度傳感器組成測量傳感器,變送器連接專(zhuān)用測量電纜,將測量結果傳輸至DCS。
本電廠(chǎng)脫硫系統的處理煙氣量為2.8×106Nm3/h,SO2濃度不大于1923mg/Nm3,設計脫硫率大于95%,鈣硫比1.05。吸收塔內pH值控制在5.6±0.3范圍內,這個(gè)pH范圍需要嚴格控制,維持較低pH氛圍(酸性)可以減少塔內晶體析出和結垢,同時(shí)又必須達到脫硫效率所要求的吸收推動(dòng)力(堿性)。吸收塔內pH是由石灰石漿液的輸入量和石膏的輸出量控制的。當pH值低時(shí),增加石灰石漿液的輸入量;pH值高時(shí),減少石灰石漿液的輸入,石膏的輸出則根據石灰石漿液的輸入量按比例變化。
為了應對系統參數的滯后性,本廠(chǎng)的石灰石漿液的輸入和石膏漿液的輸出,首先依據機組負荷參數,進(jìn)行前饋控制。正常運行時(shí)機組負荷控制大于360MW,結合實(shí)時(shí)的pH參數調節石灰石漿液進(jìn)口流量閥門(mén)。這種控制方法的優(yōu)點(diǎn)是可以在工況改變前做出預判控制,缺點(diǎn)是當系統不穩定時(shí),擾動(dòng)較大,補漿量有一定偏差。
為了保證系統穩定,保證脫硫率,還要通過(guò)DCS根據pH值和煙氣流量、SO2濃度計算獲得石灰石漿液的輸入量,并根據塔內pH信息實(shí)時(shí)修正,運行人員通過(guò)DCS調整石灰石漿液閥門(mén)開(kāi)度,準確控制石灰石漿液量的輸入量;另一方面,根據pH值和漿液密度判斷循環(huán)漿液的輸出量,調節石膏排出泵,控制輸出漿液的流量。由此可見(jiàn)pH值是系統運行的關(guān)鍵性參數。
本廠(chǎng)pH測量傳感器安裝在吸收塔的導出測量池中,在線(xiàn)監測循環(huán)漿液的pH值。電位法測量pH是十分成熟的分析方法,儀器很穩定。但是在脫硫吸收塔的循環(huán)漿液測量中,測量條件十分惡劣。吸收塔的循環(huán)漿液主要成分為亞硫酸、硫酸、氯離子、金屬離子和有機物等各種溶解性物質(zhì),還有大量的亞硫酸鈣、硫酸鈣、石灰石、飛灰等固體物質(zhì),存在以下問(wèn)題。
pH電極的玻璃膜被快速流動(dòng)的漿液磨損。吸收塔內循環(huán)漿液是固液混合物,固體物質(zhì)含量在4%~50%,大量的未反應完的石灰石和反應生成的亞硫酸鈣以固體形式存在,漿液流速在1.2~3m/s,pH電極的敏感元件玻璃膜在這種環(huán)境中磨損嚴重,壽命快速降低,測量值不準確。
電極表面被漿液中的固體和油覆蓋。pH計測量的是液體中的H+的活度,吸收塔中循環(huán)漿液含大量固體物質(zhì),這些固體粘在pH電極的玻璃膜表面,阻礙了玻璃膜與漿液的接觸,不能得到準確的電位。另外,煙氣中飛灰經(jīng)過(guò)吸收區后進(jìn)入了漿液,由于飛灰的比重和表面張力,飛灰一般浮在循環(huán)漿液的上層,經(jīng)過(guò)曝氣等環(huán)節,有時(shí)會(huì )使循環(huán)漿液起泡,使電極與漿液接觸不良。有時(shí)循環(huán)漿液中會(huì )含有浮油,可能來(lái)自于煙氣中的氣態(tài)有機物,或者吸收過(guò)程中添加的增效劑,這些“油”會(huì )覆蓋在電極敏感膜表面,隔絕玻璃膜與漿液的接觸,而且這層油膜很難去除。
測量條件與標定用的標準溶液差距很大。pH電位分析法測量的是H+的活度,與溶液的離子強度有關(guān),當離子強度很低時(shí),濃度等于活度,當離子強度較高時(shí)濃度不等于活度。標定用的標準溶液與循環(huán)漿液的離子強度相差很遠,所以這種測量方法是存在誤差的,只是相對于上述兩種問(wèn)題這個(gè)誤差可以忽略。